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改进操作以缩短制氧机排液及启动时间五指山

时间:2022/08/12 17:23:26 编辑:

改进操作以缩短制氧机排液及启动时间

改进操作以缩短制氧机排液及启动时间 2011: 中图分类号:TQll6.1 文献标识码:B 马钢气体销售分公司现有法液空35000m3/h制氧机一套、10000m3/h制氧机一套、14000m3/h制氧机一套及6500m3/h制氧机两套,其中35000m3/h制氧机的运行状况对马钢炼钢、炼铁生产影响很大。 2002年35000m3/h制氧机大修期间,马钢炼钢只好限量生产,炼铁富氧全停。为此,进行了一系列操作改进,缩短了35000m3/h制氧机排液及启动时间,取得了良好的经济效益。现将改进措施做一介绍,供同行参考。1 35000m3/h制氧机流程简介 35000m3/h制氧机流程见图1。 此流程特点为:主冷液氧首先经过液氧泵加压后,送至液氧吸附器,再从液氧吸附器到辅助蒸发器,在辅助蒸发器中汽化成气氧,最后经主换热器复热后出冷箱。即要建立正常运行工况,液氧泵和液氧吸附器必须首先投入使用。2 缩短35000m3/h制氧机排液时间 根据法液空操作规程,按照先主冷再下塔、辅助蒸发器、粗氩冷凝器、粗氩塔、液氧吸附器的顺序进行排液。冷箱内的液体由排液总管汇合进残液蒸发器,汽化后放空排掉。2000年大修期间,按法液空操作规程,实际排液时间7小时。2002年35000m3/h制氧机大修期间,我们进行了如下改进: (1)停机前一天,在不影响生产的情况下,当班运行人员将下塔液位、主冷液位、粗氩塔液位、粗氩塔冷凝器液位尽量降低,保持在液位下限;同时尽量将液体产品送进储罐。 (2)停机前一小时,通过主冷液氧排放管线预留1"阀将液氧送往槽车。到停机时,主冷液位已降到50%(主冷正常液位为80%)。这期间,通过适当减少氧气量,停止将液氧、液氮送进储罐等手段,维持机组运行。 (3)空分系统停运后,维持液氩泵运行,尽可能将氩塔底部液体送到主冷,由槽车回收,共回收液体23m3。同时冷箱内的其余液体由排液总管汇合进残液蒸发器,汽化后放空。 采取以上措施后,2002年35000m3/h制氧机大修期间,实际排液时间为4小时,比原先缩短3小时。同时,回收液氧,降低了排液的危险程度。3 缩短35000m3/h制氧机启动时间 按35000m3/h制氧机操作规程,空气进塔后,依次进行主冷及辅助蒸发器积液、液氧吸附器注液、起动液氧循环泵、建立主塔工况及启运氩塔等步骤,启动时间为3~5天。2000年大修期间,实际启动出氧时间为53小时,液氩进罐需72小时。 2002年35000m3/h制氧机大修期间,我们进行了如下改进。3.1 利用回收的废液,提前对液氧吸附器注液 启动过程中,当主冷及辅助蒸发器积液到正常液位时,向液氧吸附器注液,进行冷却及积累液体,时间持续8小时,耗费大量液体,无法尽早转入调纯阶段。2002年35000m3/h制氧机大修期间,利用回收的废液,通过排放管线上新加的1"阀,提前对液氧吸附器注液。当主冷及辅助蒸发器积液到正常液位,立即转入调纯阶段,节省了8小时。3.2 主冷积液阶段,利用液氮泵将储罐的液氮反送到主冷 在主冷积液阶段,当主冷液位上涨至28%时,进入换热区,主冷液位反复波动4~5小时才继续上涨。2002年35000m3/h制氧机大修期间,我们利用液氮泵将储罐的液氮反送到主冷,使主冷液位持续较快上涨。持续开泵9.5小时,累计返送液氮30m3,节省了大量时间。3.3 利用回收的废液,加大液体反送量 当主冷液位涨至50%时,通过主冷液氧排放管线上预留的1"阀,将回收的废液反送至主冷,使主冷液位较快上涨。3.4 在主冷积液阶段,及时启运粗氩塔 由于大量反送液体,主冷积液阶段冷量相对富裕,及时打开液空去粗氩塔阀门,将冷量转移至粗氩塔,使氩塔与主塔同步积累液体。有利于主塔工况的稳定,缩短带氩的时间。 由于采取了以上措施,35000m3/h制氧机大修后,2002年12月23日17时空压机开车,25日4时出氧,启动时间仅为35小时,比操作规程说明的缩短37~85小时,比2000年缩短18小时。23日19时液氩合格进罐,从启动到液氩进罐共花50小时,缩短22小时。取得了良好的经济效益。4 总 结 综上所述,35000m3/h制氧机在排液阶段回收液体,既节省排液时间,又降低排液风险;在启动积液阶段返送液体,可以节省开车时间,提前生产出合格的氧气和氩气。作者简介:周德勇(1968- ),男,高级工程师,西安交通大学制冷专业毕业,现为马钢气体销售分公司车间主任。

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