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最火秦晓明攻克捞炭渣带电解质世界性难题采暖钢件可控硅润滑轴承循环水设备

时间:2022/09/06 07:37:50 编辑:

秦晓明攻克捞炭渣带电解质世界性难题

【铝道】电解质中的炭渣是炭阳极在反应过程中一种必然残留物,有百害而无一利。自从铝电解工艺诞生以来,捞取炭渣的方法就是人工用铁勺将炭渣从电解质中捞出来,但温度很低的铁勺伸入900多度的电解质液中时,接触的电解质液迅速冷凝粘连到铁勺上,铁勺将电解质凝固体连同炭渣一块捞出槽外,纯白色的电解质和乌黑发亮的炭渣掺合在一起形成 黑白混淆 的二推动重点地区和企业先行先试元体混合物。研究资料表明:捞出的炭渣中电解质约占80%,炭渣重量不到20%。同时,电解工在捞炭渣工作中,脸部和胸部离900多度的电解质液面只有一米的距离,高温的熏烤与扑面而来的氟化盐气体交织在一起,咽喉刺得痒痛,面部熏得脱皮,身上汗水流淌。

我国铝电解专家秦晓明在长达10多年的电解铝实践中,看到了人工打捞炭渣的弊端和缺陷,但一音响线直没有找到合适的解决方法和方案。经过一年多的研究和攻关,历经多次的模拟仿真试验,终于发明一种可以使炭渣和电解质高度分离的机械打捞装置。据称,打捞出的炭渣和电解质几乎可达到百分之百的分离,炭渣中几乎不含电解质。

炭渣打捞装置是一种车载式机械打捞装置,车式又分为人力车载式和机动车载式。打捞一台电解槽中的炭渣仅需1~2分钟,大约仅为人工打捞时间的十分之一。因此,大大缩短了捞炭渣的工人受高温刺激气体的熏烤时间。在槽中炭渣较多的情况下,大部分企业不得不抽出专人来打捞炭渣。采用炭渣打捞装置后,年产20万吨电解铝的企业可节省电解工20余据了解名,电解槽中炭渣大大减束口钉少,电解质导电度明显提高,设定电压和工作电压会降低40mV11以上。

高清分离炭渣打捞装置的研制成功是铝冶炼工艺技术的一次革命,具有里程碑意义和划时代意义,它标志着有着100余年历史的人工打捞工艺的终结,将开启一个机械打捞炭渣的新时代。采用该装置,炭渣中的电解质含量将由80%下降到10%以下,吨铝氟化盐消耗可降低5kg以上,吨铝增加电解质回收量13kg以上,一个年产80万吨规模的企业年增利润将超过1亿元。该装置不但适应日常电解槽炭渣打捞,更适用新启电解槽的打捞炭渣,效率高,炭渣分离清。

该装置已申报相关专利,并同时对部分工艺进行了相关的商业机密保护。该装置方便适用,可操作性高,降本效果和社会效益突显;固定资产投资极少,投资回收率很高,预计该装置运行一个月即可收回投资。

另悉,铝电槽炭渣打捞装置济南是秦晓明研究的 高效环保电解槽手动液压实验机 课题的一个子项目,课题的宗旨是高电效、低电耗、环保清洁。工艺技术指标是吨铝工艺电耗小于12500度,阳极单耗(毛耗)小于468kg,氟化盐单耗小于综合布线15kg。项目实施后,电解槽漏风率将降低60%以上,车间几乎看不到白色的烟气,嗅不到刺鼻的烟呛味,车间内操作环境温度下降5度以上,工人工作环境将由脏、累、热、呛转为干净、舒适、轻体力。工艺指标和环境指标将达国际先进水平。

据分析,我国电解铝生产规模已达3300多万吨,全部采用该技术后,预计每年可为国家节电33亿度,综合效益每年为国家节约资金35亿元,同时可使十余万电解工人的工作环境得到根本性的改善,这对中国、对世界的铝冶炼工业是一个重大的贡献。(任振河)

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